大尺寸管段停产施工的难点与解决方法——管段预制与安装

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任立柱

天津滨海概念人力信息科技有限公司 天津市滨海新区 300457

摘要

近年来,海上石油平台综调类项目越来越多,涉及新老平台流程的对接也越来越常见,也越来越趋于大尺寸、高磅级。相较新建平台的管线施工,老平台的管道由于投产后管道充满了介质,管道内壁不可避免的存在着一些烃化物。在改造这些管道时,需要考虑到上下游流程的隔离、吹洗惰化、热工作业时的热量控制。同时新建平台的管道图纸在进行设计时,设计人员相当于在一张白纸上进行“搭积木”,所出具的单管图也是十分精确的。对目前的石油化工行业来说,“三天一小改,五天一大改”已经属于是常态。老平台的现场实际情况会随着时间推移而与当初的设计阶段模型产生差异。因此在改造工程中,设计方出图时所依据的模型底图会与实际有差异。所以改造项目的单管图都会标注“图纸仅作参考,长度应根据现场实际情况进行调整”。因此老平台的流程接入更倾向于现场测量的数值。所以各个角度来看,老平台停产流程对接工作施工难度大。本文从大尺寸管段停产施工的难点与解决方法进行分析。


关键词

石油平台;停产施工;大尺寸管段

正文


1  停产工作背景

以蓬莱1/3/8/9区综合调整项目中在RUP平台的原油管汇改造为例:

该项目需要在原24寸管道盲端的管帽处增加一个18寸的阀门作为流程接入点。通常的做法是,在原24寸管道盲端的管帽处使用气动锯冷切割,清理管线内壁后在管道内部安装封堵器,打磨管道坡口合格后焊接变径及法兰,安装阀门。但此处管线壁厚为46.02mm。根据ASME B31.3《工艺管道》规范的要求,管线壁厚超过19mm需要进行热处理。如果停产期间进行冷切割、焊接、热处理、无损检测、安装阀门等这一套工序下来,至少需要72小时。由于业主方需要将停产时间控制在48h。为完成这一目标,项目成员在经过现场调研后发现此盲端后续主管连接多片法兰,可以通过拆解法兰接口的方法后整体拆除这段带有管帽的主管。因为改热工作业变为冷工作可以减少焊接时间、热处理时间、无损检测时间,从而大幅减少停产作业时间。因此考虑将原24寸管段沿与其连接的法兰面拆除螺栓后整体移除。同时在陆地预制一个新的24寸并带有18寸变径的新管段。由于重新预制的管段涉及多个原支管法兰的连接,这就要求这段预制材料的尺寸精度要极高才能满足装配要求。同时在现场由于空间位置狭小,安装吊运这段材料要避免磕碰到现场仪表设备等。需要对倒链作用力的方向进行控制才能在“管线丛林”中精准就位。

2  涉及难点与解决方法

 

2.1  以现场测量结果为依据进行预制准备工作

现场测量的准确性以及组对过程中偏差的控制是重中之重。本次采用全站仪进行测量、参考并对比平台建造图纸资料,最终确定预制尺寸。随着技术进步,近些年还出现了三维扫描技术:将现场实际情况通过专用设备扫描成三维点阵模型,实现“所见即所得”,精度更高效果更好。

根据预制件尺寸制作预制胎位,胎位示意图如图。预制胎位使用H型钢+钢板制作,胎架制作完成后使用全站仪进行测量,尺寸误差要求:法兰水平面平整度误差±1mm水平法兰间距、竖直法兰间距尺寸误差±1mm单个法兰面平整度误差不得大于±0.5mm胎架刚度要满足施工要求。最终在层层工序严格把控后,预制件尺寸外观报检结果合格。

 

图一:预制图纸                     图二:预制胎架示意

2.2  电阻丝式热处理设备进行热处理时应增加对焊缝的保温措施

由于ASME B31.3最新规定,壁厚超过19mm材料需要进行热处理。而本次24寸管线壁厚46mm,远远超出热处理要求最低壁厚要求,因此需要对焊缝进行热处理。效果最好的热处理应该是使用热处理炉,整体进行热处理。但受限与工期及厂家报价影响,此项目选用电阻丝式热处理设备进行热处理。在热处理升温阶段,施工人员按以往经验使用保温材料包裹焊缝两侧1m距离,热处理升温无法达到设定温度。怀疑温感探头失灵、或因设备内件受尘/受潮致使功率不足。为此,一度更换过探头、进行设备除尘甚至咨询热处理设备厂家设备可能存在的故障问题。后来但使用10寸管线进行热处理进行实验,升温竟然可以达到设定温度。因此排除了热处理设备温感探头失灵及设备加热功率不足的原因。项目组采用保温被将整个管段整体进行全方位覆盖,减少热量发散至空气中。至此,热处理升温阶段温度达到要求。由此确定大尺寸管段散热速率较普通小尺寸焊缝快,是导致无法升温的主要原因。尽可能使用保温将整个管段进行全方位覆盖,减少热量发散至空气中,是电阻式式热处理设备进行大尺寸管件热处理时的正确做法。

2.3  寻求更先进的射线无损检测设备及方法

热处理结束后对管线进行无损检测时,使用常规的便携式射线机功率不足,无法进行探伤。如果申请射线源不仅政府审批手续复杂,且管控风险较高。此时项目组选用了管道爬行器x射线检测工法:在焊道外表面用单张底片绕环焊缝一周固定,打开爬行器电源开关,将爬行器送入管道内部。爬行器在机电系统驱动下在管道内部前进,在外部磁定位系统的控制下,前进到指定位置停止,爬行器根据预定参数进行曝光操作。完成了焊缝的检验工作。

2.4  注意螺栓的紧锢顺序及力矩要求

射线无损检测合格后准备对此管段进行水压试验。在试压阶段法兰面出现渗水现象,将压力完全泄放后进行法兰面及垫片的检查,并未发现法兰密封面存在修饰和径向划痕等缺陷,垫片也不存在松散、翘曲等现象。施工人员承认在大尺寸高磅级的法兰螺栓禁锢中求存在主观意识,并未使用扭矩扳手分三次拧紧就位,认为与平时项目上的法兰禁锢流程一样,也是对称拧紧达到了最终扭矩。这种“日常”做法虽然不算规范,但确实之前试压时并未发生过渗漏的类现象。法兰连接螺栓应对称顺序拧紧,紧固力矩值需要分级进行增加,直到获得最终要求的扭矩,具体的步骤如下:

步骤1:用手带紧螺母,用手动扳手初步紧固,同时要控制好法兰平行度。

步骤2:按 1/3最终力矩值上紧螺栓,采用对称法紧固,核实法兰间距以确保一致性。

步骤3:按 2/3最终力矩值上紧螺栓,采用对称法紧固,核实法兰间距以确保一致性。

步骤4:以目标力矩值上紧螺栓,采用对称法紧固,核实法兰间距以确保一致性。

步骤5:继续以目标力矩值紧固螺栓,采用顺序紧固,最终核实法兰间距以确保一致性。

 

图三:24寸900磅法兰紧锢顺序

 

图四:24寸900磅法兰力矩要求

2.5  选用合适的吊装方法

在海洋平台设施改造及运维过程中,受到海上空间狭小、海洋环境的影响各类钢结构、管道、设备、机具等物料,其尺寸和重量也存在着较大差距,从几十公斤到上百吨,因此如何将这些物料倒运、安装到位,就给吊装施工提出了很高的要求,这就要求在不影响平台正常生产,保证平台设施安全的前提下,完成吊装施工。由于此管段重4.2吨,针对现场工况,倒链因其重量轻便的特点,在物料的平移拖拉、结构组对、管线安装、设备就位等方面发挥着很大的作用。因此项目组采用倒链提升吊装方法进行就位按照。即:

步骤1:在施工前在上方结构上按照就位路径安装6个型钢抱卡,并悬挂6条5T倒链。挂靠高度尽量远离接入点,留出一定的起升空间。

步骤2:在预制管段两端悬挂法兰处捆绑吊带。

步骤3:使用1、2号倒链连接捆绑牢固的吊带,提升管段。(图五)

步骤4:使用3号倒链与2号倒链挂点连接,拉紧并提升3号倒链。(图六)

步骤5:当3号倒链拉力起作用后,缓慢松脱2号倒链,并将2号倒链系挂至1号倒链挂点处。(图七)

步骤6:缓慢拉紧2、3号倒链,同时缓慢放松1号倒链(图八)

步骤7:将4号倒链系挂至3号倒链挂点,收紧4号倒链后将1号倒链脱钩;(图九)

步骤8:当4号倒链拉力起作用后,缓慢松脱3号倒链,并将3号倒链系挂至2号倒链挂点处;(同步骤5)(图十)

步骤9:循环采用步骤5-7倒链接力方式,最终将管段整体就位;

 

图五                                   图六

 

图七                                   图八

 

图九                                   图十

3  结束语

近几年来,随着石油化工行业的快速发展,企业一方面不断追求产量的提升,另一方面不断完善提升生产设施的稳定性,以保证产量的持续提高这将意味着增加了停产检修的次数。管线停产接入施工是海上平台停产改造项目中占用人力、时间较大的部分,也是管线施工中的难度较大的工作。通过对蓬莱1/3/8/9区综合调整项目中在RUP平台的原油管汇改造的介绍,明确了大尺寸管段停产施工的难点与解决方法。为石油化工行业停产检修作业顺利实施提供参考。

参考文献

[1] 张千东.关于采油平台停产检修安全管理措施的研究[J].化工管理,2019(10):153-154.

[2] 郑松林,韩宁.海洋石油工程吊装管理分析[J].化工设计通讯,2022,48(04):55-57.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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