海上重型起重机拖航用吊臂及其限位技术的应用研究

期刊: 理想家 DOI: PDF下载

孟云黎

上海振华重工(集团)股份有限公司 上海市 200125

摘要

本研究探讨了海上重型起重机拖航用吊臂及其限位技术的创新设计与应用。通过对起重机臂架结构的优化,提高了其抗风性能,显著降低了风载对吊臂的影响。设计了限位固桩与限位机构,增强了吊钩在恶劣海况下的稳定性与操作效率。实地应用表明,优化后的吊臂在极端海况中表现出色,显著提升了整体作业效率与安全性。基于这些技术成果,提出了进一步优化的建议,以期在未来的工程应用中继续提升吊臂的性能和可靠性。


关键词

海上重型起重机、拖航用吊臂、抗风性能、限位技术、结构优化

正文


引言

海上风电的发展对重型起重机的性能提出了更高要求,特别是在恶劣海况下,起重机的稳定性与操作效率成为关键因素。传统拖航用吊臂在应对风载和复杂工况时,存在明显的局限性,难以满足现代海上风电项目的需求。为解决这一问题,本研究着眼于优化拖航用吊臂的设计,增强其抗风性能,同时引入限位固桩和限位机构,以提高吊钩在操作中的稳定性和效率。本研究旨在通过结构优化与技术创新,提升海上重型起重机的整体性能,确保其在复杂作业条件下的可靠性与安全性。

1.海上重型起重机拖航作业现状分析

1.1 海上风电项目对起重机的需求

随着海上风电场的开发规模不断扩大,海上重型起重机在设备安装和维护中的作用日益凸显。近年来,海上风电场逐步向更深、更远的海域扩展,风机单体容量增加,塔架高度与叶片长度同步增长,这对起重机的起吊能力和稳定性提出了更高的要求。在海上风电项目中,起重机需要具备能够在恶劣的海况下保持稳定操作,特别是在海风强劲的环境中,确保吊装作业的安全性和精确性。传统起重机的臂架设计已难以适应这一需求,尤其是在拖航过程中,动滑轮组的晃动和吊钩的固定成为了作业中的主要挑战之一。为此,海上风电项目对起重机提出了更高的要求,不仅需要提升吊重能力和操作半径,还需加强起重机在拖航和恶劣海况下的稳定性。因此,对起重机臂架结构的优化设计以及限位技术的引入,成为当前技术研究的重点,以期解决现有设备在复杂工况下的作业难题。

1.2 现有拖航吊臂的技术局限

现有的拖航吊臂设计在技术上存在多项局限,尤其是在应对海上复杂工况时。传统的拖航吊臂通常依赖于较为简单的固定方式,如在船体或平台上搭建钩箱(见图1),用于固定吊钩和动滑轮。然而,这种设计在面对强风浪或长时间作业时,常常会出现吊钩晃动、固定不牢等问题,直接影响作业的安全性和效率1】。传统设计中,由于吊臂长度增加,动滑轮组的自重与吊臂悬臂产生较大的力矩,在风力作用下,吊钩易发生水平晃动,导致固钩效率低下。此外,吊臂结构在极端环境下的抗扭性能不足,可能导致结构疲劳和损坏,加剧了设备的维护难度。通过分析当前市场上多种型号的拖航吊臂,发现这些问题普遍存在,并成为制约海上起重机发展的主要障碍。因此,针对这些技术局限,研究一种创新的拖航用吊臂设计(见图2),包括对吊臂臂架结构的优化和限位固桩的开发应用,旨在从根本上提升吊臂在复杂工况下的稳定性和安全性,为海上风电等重型起重作业提供更加可靠的技术解决方案。

 

2.拖航用吊臂的创新设计

2.1 起重机臂架结构的优化方案

为了适应海上复杂的作业环境并提升起重机的作业效率,对起重机臂架结构进行了全面的优化设计。传统的臂架设计在应对长时间的拖航作业时,往往因臂架过长和动滑轮组自重过大而导致受力分布不均,从而影响整体结构的稳定性和耐久性。为此,新的臂架设计通过加强臂架头部箱体的结构刚度,并优化了臂架的截面形状,使得在大悬臂和高负载条件下,臂架的应力集中问题得到了有效缓解。在国内某2000t绕桁架式桩腿海上平台起重机(后称2000t浮吊)项目中,设计的臂架长度达到130米,头部悬出主船体32.5米,副钩动滑轮组自重超过12吨。本优化方案还特别关注了缠绕技术作为结构优化的重要部分。采用单绳多倍率方案,与传统的双绳系统相比,此方案减少了一半绞车装置和系列缠绕装置,从而简化了机械结构并减轻了总重量。在缠绕方案设计阶段,通过对关键零部件的精选及扭转角度的细化计算,合理优化了缠绕形式及方案(见图3)。采用高强度钢进一步提高了臂架的抗扭刚度,确保了在大风浪环境中,起重机能维持较高的结构稳定性。这种优化设计显著提升了作业的安全性和可靠性(见图4),受到用户好评。  

 

3 缠绕动滑轮组结构                                  图4 实物现场图

2.2 吊臂结构的力学分析与仿真验证

在起重机吊臂结构设计同时,还借助了模拟计算进行力学仿真分析,确保吊臂在复杂的海上作业环境下能够保持高效稳定的工作状态。首先是静态应力分析,评估其在静载荷下的应力分布和位移情况2】。通过建立吊臂的有限元模型,并对其施加实际工况下的载荷条件,分析表明,经过优化设计的吊臂结构在其关键连接点处的应力集中现象显著减弱,最大应力值降低了10%以上,有效提高了结构的安全裕度。然后是动态模拟分析,模拟吊臂在风浪作用下的振动响应特性。通过施加多种波浪频率的激励,计算了吊臂的固有频率和响应振幅,吊臂的第一阶固有频率远离风浪的主频带,有效避免了共振的发生。此外,进行了疲劳分析,吊臂在典型风浪条件下的疲劳寿命较传统设计提高了20%,这表明优化后的吊臂能够在长时间的海上作业中保持良好的工作状态,减少了结构损伤的风险。见图5模型。

 

 

 

 

 

5  建模分析图

3.限位技术的开发与应用

3.1 限位固桩的设计原理

限位固桩是拖航用吊臂中关键的稳定装置,其设计原理是通过在吊臂末端设置对称的固桩支座,以限制动滑轮支架及其下方吊钩的水平晃动,从而提高固钩效率和安全性。在2000t浮吊设计中,限位固桩的直径为350mm,采用高强度钢管制造,以确保在高负载条件下具备足够的刚度和耐久性。限位固桩的端部设计为锥形引导头,其横截面积从靠近臂架的一端向吊钩方向逐渐减小,这样的设计有助于在限位固桩插入限位插槽时,实现自适应对位并减少插入阻力。限位固桩的长度和布置位置经过精确计算,确保其在吊臂缩回时能够顺利进入固桩支座中的限位插槽,同时提供足够的水平限制力。经过模拟计算分析,该限位固桩能够有效承受拖航引起的水平推力约10t。限位固桩的插槽开口面积比固桩截面积大约5%,使其在滑轮支架轻微摆动时仍能顺畅插入,进一步提升了系统的容错性和操作便捷性。

3.2 限位机构的安装与性能测试

限位机构的安装要求高度精确,以确保限位固桩在动滑轮支架缩回时准确进入限位插槽。在吊臂末端两侧对称安装的固桩支座采用了轻量化的箱型结构,既降低重量又确保了必要的结构强度。在插槽开口处配置了多组凸出的导向板,这些导向板有效地引导并定位接近插槽的限位固桩。导向板的内侧配备了由高强度橡胶制成的缓冲块,这种设计可以在固桩插入时减缓冲击力,并延长结构的使用寿命。安装完成后,进行了多次模拟操作,通过激光测距仪在模拟10m/s风速的条件下监测限位固桩的插入过程,其在插入过程中与导向板的接触时间不超过0.5s,插入误差保持在小于1mm之内,展示了高安装精度和快速的系统响应速度。此外,还进行了上百次循环加载测试,以验证限位机构在高频作业下的耐久性,测试结果显示性能衰减不超过3%,满足海上重型起重机长期作业的技术要求。

 

1:限位机构性能测试详细数据

测试项目

测试条件

结果

符合性

测量数据(数值)

平移精度测试

控制环境下平移操作

通过

平移误差:0.5 mm

载荷响应时间

5t载荷快速应用

通过

响应时间:0.5 s

稳定性测试

持续72h操作测试

通过

稳定性保持率:98%

振动抵抗测试

15m/s风速模拟

通过

最大振动位移:2.5 mm

4.海上起重机整体性能的优化

4.1 吊臂设计对抗风能力的提升

在海上风电项目中,强风对吊臂结构的稳定性和安全性构成了巨大挑战。为应对这一问题,新设计的吊臂在抗风能力方面有了显著提升。首先,通过对吊臂截面的优化设计,降低了其抗风系数,使得在风速为25m/s的情况下,吊臂所受的最大风力抗力减少了25%。此外,优化后的吊臂结构在截面形状上采用了流线型设计,通过削减迎风面积,可以减少风压对吊臂结构的影响。为了进一步提升吊臂的抗风性能,选材采用了高强度钢,以应对风浪引起的振动和应力集中问题。模拟仿真显示,优化后的吊臂在35m/s极限风速下,吊钩晃动幅度从传统设计下降幅度超60%,极大地提升了吊臂的抗风稳定性。

4.2 系统可靠性与操作效率的增强

为了提高起重机系统的整体可靠性与操作效率,本研究在吊臂结构优化的基础上,进一步增强了系统的动态响应能力5】。通过引入先进的控制算法与高精度传感器,实现了对吊臂和动滑轮支架的实时监控与动态调整,使得系统能够在各种复杂工况下迅速做出反应4】。在高风速条件下,通过对吊臂的快速微调,可以有效减小风力引起的结构振动,从而减少系统的应力集中现象。在优化后的系统中,吊钩操作的响应时间从2.5s缩短至1.8s,缩短了28%,提升了操作效率。此外,使用寿命预测模型对系统的各关键部件进行了疲劳寿命分析,结果表明,经过优化的系统在高频率作业条件下,其疲劳寿命较传统设计提高了20%。为了验证系统的可靠性,进行了长时间的循环加载测试,测试表明,优化后的系统在上百次循环加载后,性能衰减不超过3%。

2:吊臂设计参数与抗风性能测试结果

项目

单位

优化前设计参数

优化后设计参数

提升幅度

臂架长度

m

110

130

+18%

臂架截面抗风系数

-

1.3

0.95

-26.9%

极限风速下的吊钩晃动幅度

mm

30

9.5

-68.3%

应力集中系数

-

1.8

1.35

-25%

安全裕度

-

1.4

1.8

+28.6%

动力响应时间

s

2.5

1.8

-28%

5.技术应用效果与未来改进方向

5.1 典型工程应用案例分析

2000t浮吊项目中,优化设计的拖航用吊臂得到了成功应用。该项目中,吊臂需要在极端海况下进行风电设备的精确吊装作业。优化后的吊臂结构在130m的悬臂长度下,表现出优异的抗风性能和稳定性。实测数据显示,在风速达30m/s的情况下,吊臂的最大晃动幅度仅为5mm,比传统设计减少了65%。同时,吊钩操作响应时间缩短至1.8s,提高了吊装效率。通过结构刚度的增强和动态响应的优化,项目中的吊臂在连续长时间高频率操作后,未出现明显的疲劳裂纹,整体作业安全性和可靠性得到保证。最终,该吊臂在整个风电设备安装过程中,作业时间比预期缩短了15%,实现了对大型海上风电设备的高效、安全吊装。

5.2 基于技术应用的进一步优化建议

尽管优化后的吊臂在实际应用中表现出色,仍有进一步提升的空间。在提高吊臂的抗风性能方面,可以考虑通过应用轻质高强度材料进一步降低吊臂的自重,从而减少风载引起的晃动和应力集中现象6】。此外,可以在吊臂关键部位增加智能传感器网络,实时监测结构受力和动态响应,为吊臂操作提供更精确的数据支持和动态调整方案。

结语

优化后的拖航用吊臂及限位技术在海上风电项目中展现了卓越的性能,通过结构优化和创新技术的应用,成功提升了吊臂的抗风能力与操作效率。实地应用表明,优化后的系统在恶劣海况下表现稳定可靠,有效缩短了作业时间,降低了操作风险。随着技术的不断进步,仍有进一步优化的空间,如采用轻质高强度材料和智能传感器技术,以持续提升吊臂的性能和适应性。本研究为未来海上重型起重机的发展提供了坚实的理论基础和技术支持。

参考文献

[1]程一夫.重型汽车式起重机在地下室顶板面上作业及加固技术[J].工程建设与设计,2023,(20):126-128.

[2]方线伟,袁秀峰,林文舵,等.基于重型卡车换电站的智能起重机设计和应用[J].起重运输机械,2023,(18):82-86.

[3]张阔.冶金重型起重机外转子直驱永磁电机研究[D].沈阳工业大学,2023.

[4]马晨.中国重型机械工业协会桥式起重机专业委员会十届一次会员大会圆满召开[J].起重运输机械,2023,(09):9-11.

[5]莫光辉.重型起重机伸缩臂工作分析及其可靠性研究[D].沈阳工业大学,2022.

[6]孟云黎,孔祥川,何鑫,等.一种拖航用吊臂及重型起重机[P].上海市:CN202321777821.7,2024-03-22.


...


阅读全文