60t转炉补炉第一炉的冶炼工艺探讨与实践
摘要
关键词
60t转炉,补炉,脱磷。
正文
60t转炉补炉第一炉的冶炼工艺探讨与实践
余文波
九江萍钢钢铁有限公司 332500
摘要:九江炼钢厂老区60吨转炉(下称该厂)2023年9月-10月补炉第一炉终点磷大于等于0.045%共计36炉,占比30.4%,终点磷大于0.055%炉次17炉,占比13.6%。补炉第一炉终点磷控制水平较差,本文结合该厂生产实际条件,调整废钢结构、渣料加入、前期渣料加入等方式对转炉大补炉后第一炉冶炼进行了优化和改进,转炉脱磷率得到明显提升。
关键词:60t转炉 补炉 脱磷。
1、研究背景
由转炉炉衬于在长期连续冶炼过程中受到铁水、废钢加入时的冲击及出钢过程中钢水的浸泡和冲刷,导致前后大面受到不同程度的侵蚀,不利于转炉工艺操作的稳定性及炉况安全维护的控制。为了维护转炉高效稳定运行,需定期采用倒补、喷补、或投补的方式对薄弱部位进行相应的维护。
转炉在出钢溅渣后,将炉渣倒尽,在转炉加料侧加入镁质补炉料,前后摇动转炉,使之均匀的平铺在大面炉衬上,再通过富氧的方式使补炉料与转炉炉衬相结合的操作,称之为"补炉"。转炉补炉可以保护转炉炉衬,提高转炉寿命;还可以提高转炉作业率,减少耐材消耗,降低钢的生产成本。但由于加入了大量的补炉料,使转炉冶炼前期的成渣速度、成渣效果和转炉渣的成分发生变化,给钢水结净度带来了不利影响。比较突出的问题是,转炉补炉后冶炼第一炉钢时脱磷不稳定,终点磷高,补炉第一炉磷高的问题一直没有理想的控制措施,因终点磷高后吹炉次频繁,给钢水质量带来较大影响、金属及脱氧合金化材料收得率也随之下降、补炉效果不能得到保障。研究如何提高转炉补炉后冶炼第一炉脱磷率具有现实意义。[1]
2、转炉炼钢脱磷的机理
转炉炼钢过程中磷的去除主要在炉渣金属界面进行,其反应式表达为:
2[P]+5(FeO)+4(CaO)=(4CaO·P2O5)+5[Fe] (1)
当反应达到平衡时,磷在钢渣间的分配比LP=w(P)/w[P],与钢渣中的主要成分的质量分数和温度的关系式如下:
lgLP=2.51gw(TFe)+0.072{w(CaO)+0.3w(MgO)+0.6w(P2O5)+0.2w(MnO)
+1.2w(CaF2)+0.5w(Al2O3)+11570}/T-10.52 (2)
通过脱磷原理可知,增大转炉脱磷效果的有效措施包括合适的炉渣碱度、合适的渣中FeO含量、合适的过程温度,良好的动力学条件等,为此,如何优化各项参数和工艺,使之达到理想的脱磷效果,是解决问题的关键所在。[1][2]
3、补炉第一炉脱磷分析
3.1优化之前脱磷现状
该厂60t转炉目前使用音频化渣系统监控冶炼过程化渣效果,操作工逐步摆脱经验炼钢,但实际操作过程中磷废质量事故时有发生。
通过对该厂老区2023年9月-10月补炉第一炉终点磷控制数据可知,终点P≥0.045%共计36炉,占比30.4%,终点磷大于0.055%炉次17炉,占比13.6%。
补炉第一炉终点脱磷率控制水平较差,终点磷控制的好与坏,直接影响着补炉效果,间接决定了转炉炉衬寿命,因终点磷高补吹时间延长,也增加了钢水中夹杂物,不利于钢水质量的控制。
3.2影响补炉第一炉脱磷因素的探讨与分析
3.2.1渣中氧化镁含量对补炉第一炉脱磷的影响
该厂60t转炉使用的大面修补料与投补料如表1所示,在补炉后再次冶炼时,炉衬局部补炉较厚,烧结效果差,造成在冶炼过程中剥落。炉渣在正常生产条件下MgO含量在7.5%左右,补炉第一炉MgO含量达到8.5~9.0%,MgO含量超过饱和溶解度,会以固态形式析出,增加炉渣粘度,降低炉渣的流动性,恶化了脱磷反应动力学条件,从而降低了脱磷效率。
为此,该厂60t转炉在补炉第一炉冶炼操作过程中优化了轻烧白云石的消耗,吨钢消耗控制在5kg/t左右,同时取消镁球的加入,为脱磷反应创造较好的动力学条件。
表1 60t转炉使用的大面修补料与投补料成分
项目 | 含量要求 | 实际 | |
化学成分 | MgO CaO SiO2 | ≥80.0 ≤4.0 ≤7.0 | 84.06 2.24 4.35 |
3.2.2炉渣碱度对脱磷效果的影响
碱度是炉渣P分配系数的主要参考标准,该厂60t转炉针对补炉未留渣炉次增加300~500石灰用量,此举可以弥补减少轻烧白云石用量后炉渣碱度的降低,同时也可以优化氧化镁对脱磷动力学条件的影响。
3.2.3温度对脱磷效果的影响
保证转炉脱磷效果的关键因素在于熔池均匀升温,熔池温度过高,不利于转炉过程脱磷,然而过低的熔池温度不利于转炉前期快速成渣。
因补炉后炉温降低,冶炼前期过程温度上升缓慢,即补炉后第一炉冶炼,对铁水温度的要求显得尤为重要。该厂60t转炉对补炉后第一炉冶炼的铁水要求硅>0.40%、铁水温度≥1320℃,同时提高热压钢块的使用控制转炉热平衡,为转炉冶炼过程温度的把控创造了良好的条件。
3.2.4渣中氧化铁对脱磷效果的影响
补炉第一炉因炉渣中氧化镁含量较正常炉次高,炉渣容易“返干”,该厂60t转炉针对补炉后渣中氧化镁含量高炉渣流动性差特点,增加热压钢块使用量(成分如下表所示)因脱磷主要是靠渣中磷酸钙的形成,而氧化铁是生成磷酸钙的主要化合物之一,在碱度适中的条件下,增加热压钢块使用量能为转炉前期脱磷创造了良好的氧化性气氛。
在增加热压钢块使用量的同时,该厂60t转炉针对过程枪位控制提出全程化渣,遵循枪位控制不喷溅能高则高的原则,即在开氧点火后高枪位时间90~120秒后下至基本枪位(根据炉型及装入量确定),压力0.83~0.88MPa,吹氧90秒内分批加入1/2~2/3石灰,碳氧反应后枪位逐步提高,4~5分钟时枪位至最高点,形成泡沫化渣,达到良好的化渣效果。
表2 热压钢块主要成分
样品名 | Tfe(%) | FeO(%) | SiO2(%) | CaO(%) | MgO(%) | Al2O3(%) | P(%) | S(%) |
热压块钢渣 | 19.05 | 15.54 | 21.62 | 31.43 | 6.11 | 7.84 | 0.373 | 0.093 |
24.6 | 13.67 | 48.6 | 10.75 | |||||
20.56 | 0.01 | 0.039 | ||||||
热压钢块 | 80.77 | 0.401 | 0.034 | |||||
82.44 | 0.449 | 0.03 | ||||||
82.86 | 0.29 | 0.043 | ||||||
83.65 | 0.49 | 0.04 |
3.3优化后的脱磷情况
炉机号 | 过程石灰(kg) | 白云石(kg) | 石灰石(kg) | 铁水温度 | 铁水成分 | 终点成分(%) | 倒炉温度(℃) | |||
Si | P | Mn | 碳(C) | 磷(P) | ||||||
J112318714 | 2412 | 124 | 1309 | 0.408 | 0.152 | 0.37 | 0.06 | 0.04 | 1703 | |
J122318731 | 2598 | 298 | 215 | 1346 | 0.437 | 0.144 | 0.36 | 0.06 | 0.041 | 1678 |
J222318654 | 2264 | 347 | 1303 | 0.437 | 0.144 | 0.36 | 0.07 | 0.052 | 1639 | |
J122318771 | 2491 | 315 | 213 | 1364 | 0.504 | 0.162 | 0.38 | 0.05 | 0.023 | 1659 |
J112318803 | 2592 | 1438 | 0.466 | 0.156 | 0.38 | 0.07 | 0.042 | 1666 | ||
J212318726 | 2247 | 297 | 307 | 1395 | 0.466 | 0.156 | 0.38 | 0.11 | 0.028 | 1641 |
J112318805 | 2507 | 301 | 1377 | 0.396 | 0.145 | 0.36 | 0.05 | 0.013 | 1601 | |
J212318727 | 2683 | 322 | 210 | 1383 | 0.494 | 0.164 | 0.38 | 0.08 | 0.039 | 1696 |
J122318851 | 2262 | 117 | 1335 | 0.406 | 0.142 | 0.32 | 0.05 | 0.053 | 1702 | |
J212318774 | 2264 | 169 | 1261 | 0.365 | 0.16 | 0.48 | 0.12 | 0.039 | 1630 | |
J222318833 | 2268 | 287 | 219 | 1350 | 0.678 | 0.158 | 0.35 | 0.14 | 0.026 | 1626 |
J112318935 | 2001 | 289 | 540 | 1402 | 0.402 | 0.174 | 0.3 | 0.04 | 0.026 | 1665 |
J212318861 | 2288 | 530 | 1341 | 0.402 | 0.174 | 0.3 | 0.04 | 0.017 | 1642 | |
J212318863 | 2369 | 339 | 1391 | 0.397 | 0.167 | 0.31 | 0.04 | 0.021 | 1661 | |
J122318982 | 2270 | 402 | 1299 | 0.407 | 0.168 | 0.36 | 0.04 | 0.037 | 1635 | |
J222318924 | 2483 | 234 | 1411 | 0.438 | 0.166 | 0.38 | 0.10 | 0.029 | 1627 |
表3 60t转炉补炉第一炉工艺数据
从跟踪炉次数据分析通过调整热平衡、改进渣料的加入等措施,补炉第一炉脱磷率明显得到改善,终点磷大于0.045%炉次占比11.8%,较之前30.4%下降18.6%,终点磷>0.055%占比为0,较之前下降13.6%,补炉第一炉终点磷高后吹情况得到明显改善,保证了产品质量、补炉料的使用效果和生产效率,同时也提高了金属与残锰的收得率,有利于转炉成本的控制。
4、小结
通过上述工艺实践,对该厂60t转炉补炉第一炉冶炼工艺小结如下:
1、轻烧白云石的加入量为5kg/t,控制转炉终渣MgO含量在7.0%左右。
2、补炉第一炉未留渣炉次增加300-500kg石灰,前期石灰加入总渣量2/3。
3、为了降低补炉第一炉渣中氧化镁含量偏高的特点,增加热压钢块使用量,
增加渣中氧化铁含量,促进化渣,达到前期高效脱磷的目的。
4、入炉铁水要求硅>0.40%,温度≥1320℃。
通过采取上述优化工艺措施,该厂60t转炉终点磷含量控制水平得到了有效提高。
参考文献:
[1] 张进红、赵彦岭、王建林、周国良、豆红卫、霍志斌《浅析转炉补炉第一炉磷的控制》。
作者简介:余文波 1986/05/29 男 湖北省、云梦县 汉 大专 助理工程师 研究方向:冶金技术
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