低合金热装轧制钢板表面裂纹控制实践
摘要
关键词
低合金钢;连铸坯;晶界裂纹
正文
前言
连铸坯热送热装技术不仅节约了铸坯上下线的成本,同时有效利用铸坯自身热源,节约加热炉煤气消耗,使生产节奏紧凑,降低生产成本。但是,目前低合金钢无法实现大量的热送热装,一个重要原因是低合金钢热装轧制钢板的表面易出现裂纹。
很多学者对热装轧制钢板的表面裂纹形成机理进行过研究,但结论各不相同。本文结合公司中厚板的生产实践,对非含铝低合金钢热装轧制钢板的表面裂纹问题进行深入分析,并提出了解决这种表面缺陷的方法。
一、晶界裂纹产生的机理
九江钢铁目前拥有一台年产量170万吨的单流弧形连铸机,铸机配备二冷区电磁搅拌、动态轻压下、二冷区动态配水等系统,铸坯常规断面厚度为170mm和250mm,宽度为1900mm和2100mm。九钢板坯连铸机设备参数见表1。
表1 九钢板坯连铸机设备参数
项目 | 设备参数 |
机型 | 直结晶器连续弯曲连续矫直弧形板坯连铸机 |
连铸机台数×流数 | 1×1 |
连铸机基本弧半径 | 10 m |
结晶器长度 | 900 mm |
浇铸厚度 | 170、250 mm |
宽度 | 1900、2100mm |
铸机支撑长度 | ~31.7 m |
冶金冷却方式 | 全水+气水雾化冷却,二冷喷淋边部控制 |
振动方式 | 液压振动 |
生产品种 | 低合金结构钢、船板钢等 |
近期生产的低合金结构钢在检验过程中,发现大量的晶界裂纹缺陷,严重影响了该品种的成材率。钢板表面晶界裂纹见图1,主要为细小裂纹,分布在整个板面。
图1 钢板表面晶界裂纹
低合金钢种,特别是含Nb、V、TI、Al 如Q355B、Q345qC等钢种,在凝固过程中当温度降低到Ar3时,奥氏体晶粒的晶界上开始析出AlN、NbN等氮化物,最先析出片膜状的铁素体。当铸坯装炉温度高于Ar1时,铸坯的这种宏观组织结构基本不会发生变化,在加热过程中会遗留下来,所以加热后大量的氮化物残留在晶界上,虽然这些氮化物的存在会起到抑制晶粒长大的作用,但也使坯材的高温塑性严重降低,导致轧后钢板表面出现晶界裂纹。凝固组织转变过程见图2。
图2 凝固组织转变过程
二、现状描述
2022年6月份板材产生气泡板非正品共330.02吨,从2022年6月13日开始出现较大面积的气泡板,生产日期2022年6月7日-2022年6月20日,气泡非正品共12个炉号,37块钢板,具体炉号及成分如下:
表2 气泡缺陷钢板炉号及成分表
炉号 | 钢种 | 成品化学成分(%) | |||||
C | Si | Mn | P | S | Als | ||
22406571 | Q355C5 | 0.19 | 0.24 | 1.21 | 0.022 | 0.004 | 0.0005 |
22406829 | Q355B4 | 0.2 | 0.25 | 1.22 | 0.022 | 0.007 | 0.0021 |
22406830 | Q355B5 | 0.21 | 0.26 | 1.26 | 0.014 | 0.008 | 0.0007 |
22406831 | Q355B5 | 0.18 | 0.25 | 1.24 | 0.031 | 0.008 | 0.0019 |
22406806 | Q355C5 | 0.19 | 0.22 | 1.2 | 0.025 | 0.005 | 0.0009 |
22306799 | Q355C4 | 0.19 | 0.26 | 1.27 | 0.026 | 0.006 | 0.0022 |
22406964 | Q355C5 | 0.17 | 0.25 | 1.19 | 0.014 | 0.003 | 0.0002 |
22407013 | Q355C5 | 0.17 | 0.25 | 1.21 | 0.03 | 0.003 | 0.0051 |
22406807 | Q355C5 | 0.2 | 0.21 | 1.19 | 0.02 | 0.006 | 0.0004 |
22407112 | Q355C5 | 0.19 | 0.31 | 1.21 | 0.022 | 0.011 | 0.0001 |
22407109 | Q355C4 | 0.19 | 0.33 | 1.23 | 0.029 | 0.004 | 0.0029 |
22407111 | Q355C5 | 0.19 | 0.27 | 1.19 | 0.03 | 0.006 | 0.0013 |
抽取3块不同炉次的气泡缺陷钢板进行光谱成分检测分析,3个样品酸溶铝含量分别为0.0020%、0.0012%、0.0028%,成品钢板酸溶铝含量均较低,与坯料熔炼化学成分相符,说明出现气泡钢板为非含铝钢,故不能以含铝钢热送热装裂纹产生机理来进行分析。
对现场设备进行排查,查4号转炉出现一次烟罩漏水,4号转炉烟罩漏水于2022年6月19日已完成整改,而气泡缺陷在3号转炉冶炼坯料所轧制的钢板上同样有出现,且4号炉烟罩漏水处理后冶炼坯料轧制的钢板仍出现气泡缺陷,说明裂纹缺陷与设备故障无关。
气泡非正品钢板所用坯料生产日期为2022年6月7日-2022年6月20日之间,均使用正常钢包,终点磷无异常偏高炉次。查精炼数据表,渣料控制符合要求,从连铸生产数据来看,拉速稳定,无异常情况。以上12炉板坯均为不控铝钢种,按工艺制度要求坯料进行热送装,自2022年6月3日起生产40mm及以上厚度Q355B低合金取消控铝坯料可直接热送,2022年6月7日开始出现大量气泡,而从前期经过了缓冷8小时的坯料生产情况来看,未出现该类型气泡,取消控铝并进行热送后,该类型缺陷大面积产生。
三、金相电镜检测
挑选气泡缺陷较为明显的22407109炉次钢板进行金相电镜研究分析,该成分数据见表3。
表3 气泡缺陷钢板钢板成分数据
炉号 | 钢种 | C/% | Si/% | Mn/% | P/% | S/% | Als/% | Al/% |
22407109 | Q355C4 | 0.19 | 0.33 | 1.23 | 0.029 | 0.004 | 0.0029 | 0.0053 |
裂纹×200 裂纹未腐蚀×200
图3 金相分析
四、原因分析
钢板表面存在表面星状裂纹(疑似气泡),从观察面来看,共发现两处裂纹,裂纹根部未发现夹杂物延伸,腐蚀之后也未发现脱碳和氧化质点,说明以上气泡缺陷不是来自铸坯本身。通过金相观察发现样品表层有混晶现象,说明该裂纹为热送裂纹。以上炉次均为不控铝,因此可以排除氮化铝析出造成的热送裂纹。从存在气泡缺陷钢板对应炉次熔炼成分来看,主要集中在锰含量≥1.20%的40mm及以上厚度钢板。锰元素会扩大奥氏体区,容易使高温热送铸坯表面处于两相区范围,在加热炉内产生混晶组织,降低铸坯的高温塑性,裂纹初步产生于加热过程,并在后续的轧制过程中钢板表面产生裂纹并扩展。
五、晶界裂纹的控制措施
通过试验表明,铸坯在冷却5h后轧制时,钢板表面出现晶界裂纹程度的几率最高,其次是直装,此后随着冷却时间的延长,晶界裂纹出现的几率明显降低,在铸坯冷却24h后轧制时,晶界裂纹不再出现。现场测量数据显示,在冷却5h后铸坯表面温度大部分为600~750℃,即在Ar1~Ar3之间,所以出现晶界裂纹的几率最高,此后冷却时间越长,温度低于600℃的比例越高,出现晶界裂纹的比例越低。
为了更直观的判定晶界裂纹的出现与铸坯入炉前温度的对应关系,对试验批次铸坯装炉前的表面温度进行测定,结果显示入炉前铸坯表面温度小于450℃或大于750℃时不产生晶界裂纹。
通过采取坯料下线冷却工艺后,同时确保每个垛位放置坯料块数≤3块,铸坯放置10h时后,表面温度可以降低到≤500℃,按以上温度进行坯料装炉,低合金钢厚铸坯轧后的晶界裂纹缺陷基本消失,出现裂纹概率大大降低,可以满足生产需要。
六、结论
可知,锰含量较高(≥1.20%)的低合金钢连铸坯热送过程中入炉前铸坯表面温度在Ar3~Ar1区间时,轧后板坯容易发生晶界裂纹。故将连铸坯下线后表面温度冷却到Ar1以下时轧制可以避免产生晶界裂纹。在实际生产中,每个垛位放置坯料块数≤3块,铸坯放置10h时后,表面温度可以降低到≤500℃。按以上温度进行坯料装炉,低合金钢厚铸坯轧后的晶界裂纹缺陷基本消失,出现裂纹概率大大降低,可以满足生产需要。
作者简介:李久阳 1992/12/13 男 江西省九江市湖口县 汉 本科 助理工程师 研究方向:板坯连铸
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